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- 摘要:主要介绍了应用可编程控制(PLC)器件、变频调速技术等现代新型技术对X2012A 龙门铣床进行技术革新,使得革新后的龙门铣床具有控制线路简单、接线方便、可靠性高、故障容易判断等特点,大大提高了生产效率。
A 系列X2012A 龙门铣床是北京第一机床厂80 年代的老产品,其工作台和主轴箱的进给运动,均采用直流电动机拖动,由可控硅整流供电。调速系统是由分立式电子元件组成晶体管触发电路,使用数年后,元件易老化,性能变差,虽然后期产品经过一次技术革新,应用了固体组件运算放大器,但触发器仍用分立元件,只起到了治标作用,仍不能解决根本问题。是直流电动机,直流电动机结构复杂,碳刷和整流子摩擦,电枢电流会引起火花电蚀碳刷和整流子,严重影响电机寿命,另外直流电动机的整流电源线路复杂,故障率高,维修工作量大,费用高。控制系统稳定性差,容易导致系统振荡,特别是在低速段,而龙门铣床加工都在低速段,这样使工作台进给很不平稳,速度时常突变,不利于加工产品,同时维修、调整难度大,而龙门铣床的控制单元是采用继电接触式系统,虽然结构简单,价格便宜,但对复杂电路控制,需用大量继电器布线,设备体积大,开关动作慢,功能较少,接线复杂,触点易损坏,灵活性较差等缺点。根据以上这些问题,为了达到改造的理想效果,经过大量
的实践认证,采用现代先进器件PLC、变频调速器等在龙门铣床应用将取得较好的效果。