脱碳塔液位调节阀改进

扫码手机浏览

关键词:摘要:本厂脱碳采用NHD液物理吸收法,脱碳塔液位调节阀原设计为ZMBN-64K-250型气动薄膜双座调节阀,运行3年以来已损坏两台,其中1台于2005年7月安装,开车1个月后出现阀芯、杆、座被冲蚀断裂,致使自调阀阀体损坏,无法正常控制液位,只能通过现场手动调节,严重影响着脱碳的操作及加减量,存在不安全因素,随时会造成净化气带液或高闪槽超压的现象。本厂...
  • 关键词:
  • 摘要:本厂脱碳采用NHD液物理吸收法,脱碳塔液位调节阀原设计为ZMBN-64K-250型气动薄膜双座调节阀 ,运行3年以来已损坏两台,其中1台于2005年7月安装,开车1个月后出现阀芯、杆 、座被冲蚀断裂 ,致使自调阀阀体损坏,无法正常控制液位,只能通过现场手动调节 ,严重影响着脱碳的操作及加减量 ,存在不安全因素,随时会造成净化气带液或高闪槽超压的现象 。

本厂脱碳采用NHD液物理吸收法,脱碳塔液位原设计为ZMBN-64K-250型气动薄膜双座调节阀 ,运行3年以来已损坏两台,其中1台于2005年7月安装,开车1个月后出现阀芯、杆、座被冲蚀断裂 ,致使自调阀阀体损坏,无法正常控制液位,只能通过现场手动调节 ,严重影响着脱碳的操作及加减量,存在不安全因素,随时会造成净化气带液或高闪槽超压的现象。

                                  1 原因分析
                                 
                              (1)采用双座阀 ,虽然流体流动时打开一个阀座,并同时关闭另一个阀座,阀芯上的动态力趋于平衡 ,不平衡力相互抵消了很多 ,此种结构允许压差一般不能超过1.0MPa,而脱碳塔液位调节阀前压力为1.5MPa左右,阀后高闪压力一般为0.4MPa ,在大压差的环境下造成受力不平衡,使其振荡严重,对活动部件及阀芯 、阀座危害较大。
                                 
                              (2)从双座阀的内部结构可知 ,如流体从左至右流动,对阀芯向上的力略大,而该阀门为气开阀 ,即气压升高时,阀芯向上移动,两力同向 ,稳定性差 。如流体从右至左流动,阀芯与阀杆连接部位以及阀杆密封填料均处在高压侧,由于高压冲蚀、震荡或开关频繁等原因 ,会造成阀杆断裂、填料泄露。
                                 
                              (3)该双座调节阀在关闭时 ,因存在着加工误差,阀芯与阀座的两个密封面不能同时密封,因此 ,泄漏量比单座阀大十倍到上百倍;同时,温度变化时泄漏量也会增大,这是它的突出的缺点 ,所以不能用在工艺要求泄漏小的场合。
                              '
                                 
                              (4)由于该调节阀工艺设计要求Ø250mm,阀杆及阀芯尺寸均较长,随着流体冲刷时间的增加 ,会造成阀芯略微弯曲,对填料摩擦力增大,出现填料处泄露和调节阀动作缓慢等不良现象 。
                                  2 改进优点
                                 
                              采用HCB-64K-250型套筒型调节阀 ,流闭方式,其耐压差能力大,耐气蚀 、冲蚀能力强 ,有效地避免振荡问题 ,噪音低 。主要有以下优点。
                                 
                              (1)由于套筒阀阀塞设有平衡孔,可以减少介质作用在阀塞上的不平衡力,再加上足够的阀塞导向 ,因此不易引起阀芯发生振荡,即阀的稳定性好。
                                 
                              (2)套筒阀提供的节流窗口有开大窗口和打小孔(喷射型)两种,后者有降低噪音 、减小共振的功能 。进一步改进 ,即可成为专门的低噪音阀。因为该阀是双密封结构,故许用压差大。
                                 
                              (3)维修方便 。套筒通过上阀盖被压紧在阀体上,不象单、双座阀那样 ,阀座是通过螺纹与阀体连接的,因此拆装简便。
                                 
                              (4)原调节阀流量系数为1000,现采用流量系数为650 ,减小流量系数可以使调节阀开度增大,大开度工作可以延长寿命,让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作 ,如90% ,这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯被破坏,流量增加 ,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭 ,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止 。同时 ,大开度工作节流间隙大,冲蚀减弱,这比一开始就让阀在中间开度和小开度上工作提高寿命1~5倍以上。
                                 
                              (5)采用流闭方式 ,流体向着闭方向流,汽蚀 、冲蚀作用在节流之后及阀座密封面以下,保护了密封面和阀芯根部 ,延长了使用寿命。
                                  3 小结
                                 
                              改进的调节阀从2006年7月本厂大修期间安装投入运行已达7个月左右 ,运行正常 。既提高了调节阀的运行周期,延长了使用寿命,又有效地对脱碳塔液位实现了自动控制 ,稳定了脱碳的正常生产。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除